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干磁尾礦重選鐵精礦案例中跳汰機的應用一例(一)

日前,云南昆明滇重礦機為一個(gè)越南客戶(hù)設計了一套重選干磁尾礦的技術(shù)工藝,在該案例中原礦較為集中,形態(tài)較規整,品位高且自熔性好,原礦經(jīng)過(guò)顎式破碎機粉碎到0-350mm的大塊以下之后,進(jìn)入兩端閉路中碎后粒度降至0mm-75mm,之后進(jìn)入直線(xiàn)振動(dòng)篩,經(jīng)過(guò)洗礦分級成三個(gè)等級0-2mm、2-12mm、12-75mm。而后再通過(guò)干式磁選機選別,干磁尾礦55萬(wàn)t/a,其中鐵的含量為27%-32%,而后關(guān)于含鐵干磁尾礦的重選方案,幾位昆明跳汰機技術(shù)工程師出現了分歧。我們先來(lái)看下干磁尾礦的成分分析:

元素

TFe

S

P

FeO

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

燒損

含量

30.6

2.39

0.30

10.93

7.76

2.90

18.29

6.26

14.22

下面是干磁尾礦的鐵物相分析數據表

項目

TFe

FeCO3

Fe3O4

FeS2

FeSiO3

Fe2O3

含量

30.10

13.28

2.95

2.66

3.09

8.12

占有率

100

44.10

9.83

8.83

10.26

26.98

表3是干磁尾礦主要礦物的物理性質(zhì)分析表

項目

磁鐵礦

假象赤鐵礦

菱鐵礦

鐵白云石

方解石

黃鐵礦

綠泥石

石英

磷灰石

硬度

5.53

5.68

3.94

3.64

3.15

6.24

2-2.5

7/09

5.22

密度t/m3

5.16

5

3.88

 

2.7

5.1

 

2.7

 

比磁化系數10-6cm3/g

80000

290

150

 

 

70

 

 

 

1以重介質(zhì)振動(dòng)溜槽為核心設備的干磁尾礦重選方案

1.1振動(dòng)溜槽的主要參數

在昆明滇重礦機的技術(shù)部,以李工為代表,提出了以重介質(zhì)振動(dòng)溜槽為主要設備,對干磁尾礦重選鐵精礦的技術(shù)工藝方案。振動(dòng)溜槽采用的規格為:5000mm×400mm×500mm,沖程設計為17-17mm,沖次為380次/分鐘。安裝坡度為3-3.5度,分離隔板的可調節區間為90mm-250mm,生產(chǎn)能力達到80t/小時(shí),礦介比為1:5,加重劑的力度為0mm-2mm,鐵的品位為59%-63%。振動(dòng)溜槽的工藝圖如下:

振動(dòng)溜槽重選干磁尾礦的系統方案示意圖

經(jīng)過(guò)系列實(shí)驗,對于干磁鐵尾礦的重選作業(yè),振動(dòng)溜槽的生產(chǎn)技術(shù)指標如下圖:

給礦品位

精礦品位

尾礦品位

精礦產(chǎn)率

鐵回收率

30.71

42.13

19.94

48.54

66.59

1.2以振動(dòng)溜槽為核心的重選工藝經(jīng)濟效益分析

振動(dòng)溜槽每年可處理干磁尾礦57萬(wàn)噸左右,生產(chǎn)能力50t/h,每年需要開(kāi)通11230小時(shí);

(1)電能消耗

振動(dòng)溜槽及配套設備的裝機功率95.5千瓦時(shí),每年的電能消耗是95.5KW×11230h=107.25萬(wàn)KW,電費共計54萬(wàn)元左右;

(2)重選用水成本

每小時(shí)需補充用水量為100m3,年耗水11230×100=112.3萬(wàn)m3,水費約17萬(wàn)元;

(3)備品備件更換費用

頂水板、分離隔板、橡膠彈簧、給礦皮帶、膠泵葉輪、管道、篩網(wǎng)等備品易損件的更換成本每年約需31萬(wàn)元;

(4)介質(zhì)消耗

每年進(jìn)入尾礦中的介質(zhì)大約為1680噸,單價(jià)按210元/噸,共計36萬(wàn)元;

(5)采礦成本

每噸的采礦成本約50元,每年的采礦成本大約2807萬(wàn)元;

(6)精礦產(chǎn)值

年回收品位43%的粗精礦27萬(wàn)噸,經(jīng)過(guò)球磨機、浮選機脫硫脫磷之后,回收率90%可獲得鐵品位59%的精礦18萬(wàn)噸左右,精礦收益約2978.4萬(wàn)元;

(7)以振動(dòng)溜槽為核心的重選干磁尾礦技術(shù)方案每年的經(jīng)濟效益為35萬(wàn)元左右。

1.3振動(dòng)溜槽技術(shù)方案的短板所在

經(jīng)過(guò)反復與大粒度跳汰機的技術(shù)方案做對比后,以振動(dòng)溜槽為核心設備的干磁鐵尾礦重選方案被放棄,主要原因如下:

(1)振動(dòng)溜槽的可調節性不高,沒(méi)有足夠的自動(dòng)控制技術(shù),重要的技術(shù)參數如給礦量、介質(zhì)量、頂水、床層松散度、分離隔板的調整高度等沒(méi)有顯示儀表幫助精確調整,全憑操作工的個(gè)人觀(guān)察、經(jīng)驗等進(jìn)行操作,因此無(wú)法保證整套干磁尾礦重選生產(chǎn)線(xiàn)穩定、連續、高效的生產(chǎn)。

(2)介質(zhì)的消耗極大,較大地提升了選礦成本,具體可參見(jiàn)上述效益分析。

(3)振動(dòng)溜槽的沖程13-17mm,達不到最大的20mm,無(wú)法滿(mǎn)足較大粒度的分選要求。

因此,我們最終選擇了以大粒度跳汰機為核心的干磁尾礦重選方案,具體的分析過(guò)程我們相將另外撰文予以分析。

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